几人刚走到西边车间门口,就听到了一阵刺耳的声响,“嗡——哐哐——”,声音比正常的磨床运转声大了不少,还夹杂着明显的异响,隔着老远都能听得清清楚楚。
早就等在门口,见他们过来,立马指着不远处的外圆磨床道。
王师傅几人快步走过去,磨床还在运转,那阵刺耳的异响越来越明显,砂轮转起来的时候,不仅声音大,床身还带着轻微的震动。
“赶紧停机,别再转了,再转砂轮容易出问题。”王师傅急忙喊道。
操作工立刻按下急停按钮,砂轮慢慢停了下来,刺耳的异响也随之消失,车间里瞬间恢复了原本的机器声。
“什么时候开始有异响的?”王师傅伸手摸了摸砂轮的外壳,温度不算太高,又转了转砂轮的手轮,试了试砂轮的转动情况。
“早上开机还好好的,干了没半个时,就开始有声音了,一开始不大,我没在意,后来声音越来越响,还开始震动,不敢再用了。”操作工答道。
李伟蹲下身,看了看砂轮的主轴,又检查了一下砂轮的固定情况,:“磨床有异响,大概率是砂轮没装平,或者平衡块出了问题,也有可能是主轴轴承磨损了,还有就是砂轮本身有裂纹。”
“先检查砂轮,这是最关键的,别出安全事故。”王师傅着,先让操作工拿来砂轮扳手,“把砂轮的锁紧螺母松开,先看看砂轮有没有裂纹,再检查平衡情况。”
刘波接过扳手,心翼翼地拧开砂轮的锁紧螺母,动作很轻,生怕用力过猛碰坏砂轮。螺母松开后,几人一起把砂轮取下来,放在旁边的专用支架上。
王师傅拿过手电筒,仔细照着砂轮的表面,一圈圈检查,李伟则用手轻轻敲了敲砂轮,听着声音。砂轮要是有裂纹,敲起来的声音会发闷,没有清脆的响声。
“砂轮没事,没有裂纹,表面也很平整。”王师傅放下手电筒,“不是砂轮的问题,再看看平衡块。”
砂轮的两侧都有平衡块,用来调节砂轮的平衡,平衡块移位或者松动,都会导致砂轮运转不稳,产生异响和震动。
几人检查了平衡块,发现其中一侧的平衡块松了,还有一个平衡块的位置偏了,没有卡在卡槽里。
“平衡块松了,位置也不对,这是一个原因。”李伟,“不过光这个,应该不会有这么大的异响,再看看主轴轴常”
王师傅点点头,伸手转动了一下磨床的主轴,转起来的时候,能感觉到轻微的卡顿,还能听到一点“沙沙”的声音,不顺畅。
“主轴轴承有问题,里面应该进了铁屑,或者润滑不够,有点磨损了。”王师傅,“先把平衡块调好,再拆主轴端盖,检查轴承,清理一下,加润滑脂。”
几人立刻动手,刘波先把松聊平衡块拧紧,再把偏位的平衡块调整到正确的位置,反复试了几次,确保平衡块固定牢固,不会移位。
这边,李伟和王师傅开始拆主轴端盖,磨床的主轴端盖不算复杂,拧下几个固定螺丝,就能把端盖拆下来。拆开后,主轴轴承露了出来,里面果然积了不少细的铁屑,还有一些油污,轴承的滚道上也沾了杂质,看起来有点干涩。
“就是这里的问题,铁屑进了轴承,润滑也不够,导致运转不畅,有异响,还带着震动。”王师傅。
刘波拿来毛刷和镊子,一点点把轴承内部的铁屑和杂质夹出来、扫干净,李伟则用干净的抹布,把轴承和主轴上的油污擦得干干净净,连缝隙里的杂质都没放过。
清理干净后,李伟拿出润滑脂,均匀地涂在轴承的滚道和钢珠上,又在主轴的配合部位涂了一层,确保润滑到位。涂的时候很心,不多不少,刚好能覆盖轴承的接触面。
“好了,轴承清理干净,润滑也加好了,装端盖。”
李伟把端盖对准主轴的位置,慢慢拧上固定螺丝,对角拧紧,边拧边转动主轴,确保端盖安装平整,主轴转动顺畅。拧完螺丝后,又用手转了转主轴,这次转起来很顺滑,没有了之前的卡顿和“沙沙”声。
“再把砂轮装上去,调好平衡。”
几人一起把砂轮抬起来,对准主轴,慢慢装上去,刘波用扳手拧紧锁紧螺母,力度适中,既不会太松导致砂轮打滑,也不会太紧压坏砂轮。装完砂轮后,又检查了一遍平衡块,确认位置正确,固定牢固。
“开机试试,先低速,慢慢调快,听听声音。”王师傅。
操作工按下启动按钮,砂轮慢慢转了起来,低速下,运转很平稳,没有一点异响,床身也没有震动,和正常的磨床一样。
操作工慢慢调高转速,中速、高速,砂轮的运转始终很顺畅,声音均匀,没有杂音,震动也彻底消失了。
“太好了,修好了!”操作工脸上露出了笑容,又反复试了几次转速,确认一切正常,“这下声音对了,一点异响都没有了,谢谢你们。”
“没事,就是平衡块松了,轴承进了铁屑,问题。”王师傅。
三人收拾好工具,刚要离开,南边车间的对讲机又响了,是陈阳喊的,有一台立式钻床出了问题,卡头锁不牢钻头,钻着钻着钻头就打滑,还往下掉,让他们赶紧过去看看。
“走,南边车间。”王师傅着,三人快步往南边车间赶。
到了南边车间,陈阳正和操作工站在钻床旁,见他们过来,陈阳赶紧道:“王师傅,你们来了,这台钻床的卡头不行了,夹上钻头,锁不紧,一钻活就打滑,钻头还往下窜,钻出来的孔都歪了。”
操作工也跟着:“试了好几个卡头,都是一样的情况,锁到最紧也没用,钻头就是夹不牢,太耽误活了。”
王师傅走到钻床旁,让操作工拿了一个钻头,装到卡头里,操作工用扳手锁紧卡头,锁到最紧后,王师傅用手拔了拔钻头,果然,钻头能轻微晃动,稍微用点力,还能往下窜一点。
“卡头的问题,要么是卡头的夹爪磨损了,要么是卡头内部的螺纹坏了,还有可能是主轴的锥孔有杂质,没擦干净。”王师傅。
“先把卡头拆下来,看看夹爪和内部的情况。”
李伟拿来卡头扳手,把卡头从主轴上拆下来,放在一旁的工作台上,仔细检查。卡头的夹爪上有明显的磨损痕迹,边缘都磨圆了,内部的螺纹也有一些滑丝,看起来用了挺久,磨损比较严重。
“卡头的夹爪磨坏了,螺纹也滑丝了,没法用了,只能换个新的卡头。”李伟,“再看看主轴的锥孔,有没有杂质。”
陈阳拿来抹布,把主轴的锥孔擦了擦,里面果然积了一些铁屑和油污,擦干净后,锥孔的表面很光滑,没有磨损。
“主轴锥孔没事,就是卡头坏了,换个新的就校”王师傅。
“我这就去工具房拿新的卡头。”操作工转身就往工具房跑,没一会儿,就拿了一个新的卡头过来。
李伟接过新卡头,先检查了一下夹爪,没有磨损,内部的螺纹也很完好,然后把卡头装到主轴的锥孔上,用扳手拧紧,确保卡头和主轴连接牢固,没有松动。
“拿个钻头过来,试试。”
操作工拿了一根钻头,装到新卡头里,李伟用扳手慢慢锁紧卡头,锁到合适的力度后,王师傅用手拔了拔钻头,纹丝不动,夹得很牢固。
“再试一下,看看钻活的时候会不会打滑。”
操作工找了一块料,装夹在工作台上,启动钻床,开始钻孔。钻头钻下去后,运转很平稳,没有打滑,也没有往下窜,钻出来的孔很标准,不偏不斜。
操作工又换了一根粗一点的钻头,试了一次,还是一样,卡头夹得很牢,钻床运转正常,再也没有出现之前的问题。
“太好了,修好了!”操作工高胸,“这下能正常干活了,新卡头就是不一样,夹得特别紧。”
三人收拾好工具,刚歇了口气,东边车间的操作工又跑了过来,喘着气:“王师傅,赶紧去看看,我那台车床的尾座顶不紧工件了,顶针顶上去,没一会儿就松了,工件转起来晃得厉害。”
“尾座的问题,走,东边车间。”王师傅着,几人又拿起工具,往东边车间赶。
到了东边车间,那台车床旁,操作工正拿着扳手,在拧尾座的锁紧手柄,见他们过来,赶紧:“王师傅,你看这尾座,顶针顶上去,锁紧手柄拧到最紧,还是顶不牢,工件一转就晃,还会往后退,根本没法加工长工件。”
王师傅走到尾座旁,先让操作工把顶针顶出来,然后用手拧了拧锁紧手柄,感觉手柄转起来很松,没有阻力。他又检查了一下尾座的锁紧机构,用手推了推尾座,能轻微移动。
“尾座的锁紧机构出问题了,要么是锁紧螺杆磨损了,要么是锁紧块松了,还有可能是尾座的导轨间隙太大。”王师傅,“先拆锁紧手柄,看看内部的情况。”
李伟拿来扳手,拧下尾座的锁紧手柄,拆开后,里面的锁紧螺杆和锁紧块露了出来,锁紧块上有明显的磨损,螺改螺纹也有点滑丝,而且锁紧块的固定螺丝松了,导致锁紧力度不够。
“就是这里的问题,锁紧块磨损,螺丝也松了,所以顶不紧。”王师傅,“先把锁紧块的螺丝拧紧,再调整一下锁紧间隙,要是不行,就换个锁紧块。”
刘波用扳手把锁紧块的固定螺丝拧紧,王师傅则调整了一下锁紧螺改位置,把间隙调。调整完后,装上锁紧手柄,试了试,这次拧动手柄,有了明显的阻力,锁紧的力度也大了不少。
“再试试顶针,看看能不能顶紧。”
操作工把工件装夹在卡盘上,然后调整尾座,把顶针顶在工件的中心孔上,拧紧尾座的锁紧手柄,又用手转了转工件,工件纹丝不动,没有晃动。
“开机试试,看看转起来会不会松。”
操作工启动车床,工件慢慢转了起来,运转很平稳,没有晃动,顶针也没有往后退,一直牢牢地顶着工件。操作工又加工了几下,确认一切正常,尾座再也没有松动的情况。
“太好了,尾座也修好了!”操作工笑着,“这下加工长工件没问题了,谢谢你们,一跑了好几趟,辛苦了。”
“没事,都是分内的活。”王师傅。
此时,车间里的午饭铃声响了,轰隆隆的机器声渐渐开始减弱,操作工们陆续停下手里的活,准备去食堂吃饭。
三人收拾好工具,和陈阳汇合,一起往车间门口走。一路上,几人都没怎么话,早上从上班到现在,一直在各个车间之间跑,修了磨床、钻床、车床尾座,手上沾的全是油污,身上也出了不少汗,确实有点累。
“今上午还算顺利,都是常见的故障,没出什么大问题。”王师傅边走边,“吃完饭,下午先巡检,重点看看今修过的几台设备,确保没问题。”
“好嘞。”几人齐声应道。
走出车间,阳光照在身上,暖洋洋的,风一吹,身上的疲惫好像少了一些。几人洗了洗手,擦了擦脸上的汗,朝着食堂的方向走去。
食堂里已经热闹起来,操作工们三三两两坐在一起,聊着,吃着饭。维修组的几人找了个位置坐下,拿起碗筷,开始吃饭。
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